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产线故障件的常见故障及分析方法

        产线故障件是指在产品进入量产后,在发货前,通过eol(终端测试设备)对dut进行功能检验,截留下来的不符合供货要求的不合格品。产线故障件的处理不仅仅是产线通过率的客观要求,处理的过程同时也是对产品线逐步稳定的促进。笔者参与了peps产品线故障件的处理工作,现将处理过程中一些经验与大家交流一下。
 
一、产线故障件分析的意义:
1、处理产线故障件可以提高产线生产效率及直通率,避免故障件的返修及报废件的产生,以达到降低生产成本的目的;
2、在生产初期,产品尚处于不稳定阶段,某些潜在的软、硬件的设计缺陷会在批量生产情况下暴漏出来,及时处理这些设计缺陷以避免质量问题的出现;
3、几个故障件出现相同的焊接不良问题,足以说明pcba生产工艺存在问题,及时告知pcba加工厂进行整改,以期避免此类故障的再次发生;
4、分析产线故障件,也会规范eol检测过程,尤其是在提高产品直通率的过程中。某些截留下来的故障件,可能自身没有问题,但是由于设备问题、操作不当、流程不规范等问题被误做故障件。
 
二、常见的故障类型:
软、硬件设计缺陷
        在产品研发阶段,即便经过了几轮的硬件测试、软件测试,仍可能存在潜在设计错误。eol对批量产品进行出货检,往往会发现软、硬件测试不能覆盖的设计缺陷。
        后文中列举了在eol产线发现的一个软件设计缺陷实例,具体原因为在苛刻条件下,软、硬件不能完全匹配。这类缺陷只有在大规模生产中暴漏,但如若不予处理而轻易放行,极有可能在客户使用阶段造成极其严重的质量问题。
pcba生产缺陷
        度过了产线初期的不稳定阶段,软、硬件设计缺陷导致的故障排查殆尽后,pcba来料不良成为产线故障件的主要来源。
        我们寄希望于pcba加工厂的aoi、ict等检测手段能够覆盖pcba上所有的器件,但事实并不是如人所愿。因有人的参与,我们不能完全对aoi检测产生信任,事实也是如此;ict能检查pcb上连接有测试点器件的焊接,但是在设计中我们无法将pcba上每一个器件、管脚都加上测试点。因此,为保证出货产品的功能完好,我们需引入产线eol来进一步提高测试覆盖率。
        现列举pcba来料不良件的主要故障:泼锡,连焊,锡珠过多,ic管脚翘起,接插件pin脚连锡,电阻、电容偏移等。
        下图为为几例pcba不良件实例:
图一、pcba不良件实例
故障a:电阻断裂:手工补焊电阻,因管脚上锡太多,在高、低温过程中,电阻被挤压断裂;
故障b:管脚翘起:smt过程中,由于锡膏厚度不均匀,熔化后导致芯片不等高浮起,以致管脚未焊接;
故障c:电阻脱落:有可能在生产过程中发生撞件等动作;
故障d:pin针连锡:波峰焊过程中,治具高度设置不合理。
        不良件总是不期而至,当务之急是如何避免此类问题的再次发生。若同一故障在不同批次中反复出现,有理由确认是pcba的生产过程出现了问题(比如:同一ic的同一管脚翘起现象在几个不良件中出现,同一个接插件同一位置的两个pin针出现连锡等问题),需要求加工厂针对此问题进行故障分析以及进行必要整改。同时,设计人员需考虑ict检测为何不能覆盖此问题,或许能够通过升级ict检测设备,在期pcba加工阶段截留此问题。
        产品初期的pcba加工总需要几次迭代的整改方能稳定,整改过程更需要设计人员与pcba加工厂的良好沟通与积极配合。另外pcb不良现象因其发生更为隐蔽、偶然,出货检往往不能截留,因此本文不予讨论。
 
三、实例分享:
        c131peps产线高温通讯故障故障件分析过程
故障现象:
        为满足-40°c~ 85°c全温度范围内,dut都能正常工作,产线设有“高温检测”,即在高温85°c下放置一小时后进行eol检测。有类故障件,经过高温烘烤后,eol显示故障为“通讯失败”,即检测设备收不到报文。待温度稍稍降下后(具体温度值,各故障件不一致),通讯恢复正常。至处理时,生产700pcs基站,该类型故障件6pcs,故障率为0.85%。
处理过程:
1、检查故障件外观,确认无误;
2、高温下复现故障,故障100%复现;
3、使用示波器观察故障件上can线信号、硬件狗喂狗信号、mcu复位信号、晶振信号,发现mcu的复位信号、晶振信号异常。下图为异常晶振信号。根据硬件信号不能判断mcu复位与晶振异常,谁是导致问题的根本原因。
图二、晶振振动异常
4、经负责人同意,更换故障件上晶振:故障依旧存在。判断mcu复位为导致故障的原因。
5、经负责人同意,刷写不同版本软件,定位导致mcu复位的软件bug存在于bt软件。
6、查询mcu的复位标志寄存器,确定mcu内部看门狗为导致复位的复位源。
7、查看bt代码中,喂狗信号是否生效。发现复位原因为在高温下,狗没喂上。  
原因分析:
        在常温下,mcu内部看门狗溢出周期为10ms,但内部看门狗的时钟使用mcu内部32k时钟,温漂为2%;而喂狗的指令在上电后的9.9ms,在高温下看门狗可能在9.8ms溢出,狗因此没喂上,导致mcu一直处在看门狗复位状态中。
        因mcu内部32k时钟精度存在一致性问题,故只有少数dut暴漏出故障。
可能隐患:
        已出货的dut,随着老化,mcu内部时钟漂移更严重,极有可能在高温下出现功能故障。
整改措施:
        调整喂狗的时间实机,保证mcu内部看门狗不再溢出;已出货dut重刷升级软件。
    

 

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